转辙机隐患排查分析总结
一、回顾之前。
在上一次的排查小结中,有几个问题得到了验证,在这里进行分析更正:1.顶铁间隙的问题。在上一次的小结中,我提到,第二牵引点的顶铁间隙可利用第二牵引点的密贴大小去调整,从现场看,应该时不可以,因为顶铁的位置较靠后,第二牵引点的调整,应不会影响顶铁的间隙,但是这个问题现我个人还未实际验证,待4月2日晚上在幸福广场站进行验证,后续再次总结。
2.吊板的问题,在3月28日排查的1602、1604,3月31日排查的大竹林6#,4月1日排查的2#道岔中,其吊板的问题并不明显,特别时正线的道岔,现在看来吊板的问题并不突出,车场的道岔还在收集数据,具体吊板对道岔的转换力和锁闭力有多大的影响,现未进行过验证,待后面进行分析总结。
二、现排查情况
在此期间,我们于3月28日排查了大石坝1602、1604,3月31日排查了大竹林6#,4月1日排查了大竹林2#道岔,下面从正线和车场两个方面分别进行分析:
1.正线。正线大石坝站的两组道岔1602和1604是五号线一期运营交路中的折返道岔,每月的转换次数8000次左右,日转换次数270次左右,转换频率较高,且1602#在2020年7月7日09:39(0708#在2020年8月31日20:14)出现过转换不到位失去表示的故障。参照现我们对道岔的排查来看,在当时的后续故障原因查找中,还是可以有深入的地方。所以在对这两组道岔进行排查之前,我们在内心有一定的预期。
从现场的数据来看,锁闭力中,除0.42这个力稍微小了点之外,其余的基本是比较正常的,一般来说,锁闭力出现比较大,会出现道岔不解锁或无法转换到位锁闭的情况,但现场并没有发现此现象。现场观察中,还发现1604道岔反位有轻微的基本轨横移的现象,测算有2mm,但现场工务专业答复此横移时正常现象。
对于摩擦力的问题,1602的摩擦力偏大,1604的摩擦力偏小,现场由于未准备摩擦扳手,未做调整,3月31日,我们在大竹林车场用6#道岔进行摩擦力调整试验,获得了良好的结果,初步来看,现场对正线转辙机摩擦力的调整,应该时可以进行的。预计在清明节后对上述两组道岔摩擦力进行调整,具体调整情况后续分析。
故正线道岔,转换及锁闭的情况,与工务的结合等,现目前来看还是处于一个比较好的状态,但是采样的数据还是偏少,后续需要大量的采样进行分析。
2.车场。6#道岔是用来进行摩擦力调整试验用,在现场的调整试验中,效果比较明显,值得注意的是,摩擦力的调整不是线性的,我们从最开始定位9.1、反位7.98,对摩擦连接器松了8圈之后,定位7.01、反位6.76,从数据来看,定位下降了2,反位下降了1。按理说,摩擦连接器松了之后,应该时定反位的摩擦力都会出现相同的下降(理论上),现场虽然出现了下降,但定位的下降量时反位的1倍,是否会和现场我们放在定位调整有关?是否因为测量的准确性有关?计划在应用一段时间后,再次对摩擦力进行测量,观察数据的变化情况。
2#道岔。2#道岔的摩擦力比较好,定位6.38,反位6.59。但是锁闭力比较大,定位4.11,反位5.64,现场对尖轨大节头的螺丝进行了松动,无明显变化。现场同工务专业一起查看后发现,2#道岔反位侧从第一方钢往后,密贴不好,有接近5mm的缝隙,工务对第二方钢处定位轨距进行测量,大了两个毫米。现场在第一方钢和第二方钢处均加了2mm的开程片,但是效果并不理想。由于时间关系,现场未进一步进行整治。在4月1日中午进行调整后,观察至4月2日16时,2#道岔的反位缺口出现变化,这个问题需要及时的解决,否则容易导致卡缺口。
三、现在存在的问题
1.关于第二牵引点密贴调整标准的问题。现在这个问题还是没有实质的进展,唯一的参考就只有通过转辙机拉力测试仪去测拉力的大小,但这个方法在日常检修中并不适用,需要进一步的研究。
2.正线道岔锁闭力和摩擦力的采样。现阶段有效的采样数据只用1602和1604两组道岔。需要尽快加大采样数据。
3.正线摩擦力调整。现在准备对超标的进行调整,调整后班组需要加强监控,做好应急准备。
4.车场作业点的问题。车场作业的时间时12点至15点,有效的作业时间较短,需要进行协商解决。