第一篇:汽车4S店的维修案例
丰田凌志轿车修补信号发生器转子后无法启动
车型:丰田凌志ES300(1994款IMz发动机)轿车。
故障现象:发动机无法启动。
检测:经检测,有高压电但不喷油(没有喷油脉冲)。
测试点火正时无误,测量曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、水温传感器均正常。换用相同车型的发动机电脑和点火模块,故障依旧。检查所有传感器与电脑连线以及电脑供电、接地均正常。其他该检查之处也未发现问题,再重点复查曲轴位置传感器,查到信号发生器转子时(此信号发生器转子安装在曲轴正时齿轮后面),发现该转子曾掉过2个齿,并且有焊过的痕迹。
排除:更换新件后,故障排除。
分析:信号发生器转子掉齿是不能修补使用的,后焊上去的齿金属材料与其他齿的金属材料不一样,磁感应强度也不一样,所以曲轴位置传感器发出的信号中有错误的波形。发动机电脑检测到曲轴位置传感器错误信号后,势必造成发动机工作不良。由于当时没有示波器,无法检测传感器的波形,而万用表只能检测信号的有无,对错误的波形无法判断,所以修理此车时走了弯路。
现代高档汽车电喷发动机或其他电控系统的传感器仅有信号还不行,信号的波形还必须正确,否则会造成电控系统工作不正常或不工作。
92款佳美不着车故障
故障现象
92款佳美,装备SXV10 5S—FE型发动机。抛锚在外,车主打电话要求救援。
故障检修
我们带了一套组合工作、万用表匆匆赶到现场,先检查点火系统,拔出高压线插进带来的备用火花塞,打马达试跳火,发现有火花,点火系统基本无问题;接下来检查油路,打马达轻踩油门用带来的化油器清洗剂向进气歧管内喷射,仍不着车。有油、有电、有气,怎么不着车呢?因带来的工具和检测仪无法继续深入检测,决定将车托回厂内维修。
到厂后拆下进气管发现节气门体较脏,拆下节气门体和怠速马达进行清洗,清洗后装后仍着不了车。短接诊断座TEl—E1脚调码,无故障码出现。重新检查点火系统,测量分电器中点火线圈的初级、次级电阻,均在正常标准范围,高压线电阻均小于25k欧姆,用仪器测量跳火电压均在10kV左右,也在正常范围。当我们拔出高压线重新插上拆下来的火花塞时,打马达发现有火花但火花特别弱。是什么原因导致火花弱呢?我们决定用调换的方式将同种车型的分电器总成调换过来试验。打马达火花还是弱,高压线无问题,难道是火花塞问题?换上原厂白金火花塞,打马达试验火花特别强。将白金火花塞换上,打马达后便很顺利着车,至此故障解决。
红旗轿车故障两例
故障1 一辆红旗7180AE轿车做完大修之后,有时起动数次,发动机才能起动,且有时起动也很正常。该车来我厂之前曾更换了点火开关底座、点火线圈、主继电器及分电器,也对相关线路和配气正时进行了检查,还换过汽油泵,喷油器也做过人工清洗,但故障却始终未排除,因而来我厂报修。
接车后,用V.A.G1551做故障诊断,控制单元无故障内容传递。根据故障现象分析,推断其原因可能是因为缺火而造成的。不过这种间歇性故障,控制单元一般很难捕捉到,故不会存储有故障码。为慎重起见,首先还是对油路进行了检查。连接V.A.G1318燃油压力测试表,起动发动机,怠速工况下系统油压为250kPa,拆下油压调节器的真空管为300kPa,关闭点火开关10min后保持压力也达到200kPa左右,并没有异常现象。
再一次起动发动机,拔下高压线试火时,发现高压火时有时无。众所周知,作为电控发动机的点火系统,控制点火的主控制信号主要有凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器。因在来修之前,凸轮轴位置传感器(位于分电器内)曾做过检查,故未做过多的分析。接下来重点对曲轴位置传感
器进行检查,该传感器为霍尔效应传感器,与装在飞轮上的靶轮配合控制喷油时间和点火正时,用示波器对该传感器进行分析,发现波形时有时无,看来故障是由曲轴位置传感器而引起的。但更换后,故障依旧,难道是曲轴位置传感器与靶轮的间隙不正常造成的(正常值为1±0.5mm间隙过大或过小,不仅会影响传感器输出信号的大小,而且会影响传感器输出信号的相位),拆下传感器将间隙调整正常,发动机顺利起动,故障排除。
故障2 红旗7200AE轿车,装备488电喷发动机,该车在行驶途中做空挡滑行时偶尔出现熄火现象,并伴有怠速不稳的症状。
根据经验判断,是由于节气门体过脏造成的,于是对节气门体进行清洗。清洗后用故障诊断仪V.A.G1551对节气门体进行基本设定,着车后试车发现熄火现象消失,但怠速不稳,转速表指针依旧上下游动。
那么是不是因为节气门体没有被彻底清洗干净而造成的呢?重新拆下来检查,没有发现问题,于是先更换了一只好的配件进行试验,但并没有多大变化。用诊断仪做故障诊断,也无故障内容传递,看来问题并没有全出在节气门体上。
鉴于该车行驶将近6万km,为排除电路方面出现问题的可能性,首先放下各缸缸线,做跳火试验,可并没有发现漏电及工作不正常现象。但拆下火花塞检查发现间隙已过了规定标准,在征求客户的同意之后,对该件进行了更换,顺便又对相关电路及真空管进行了检查,在确认无问题的情况下着车试验,故障依然没有明显变化。
作为电控车,一般满足三方面的要求就可以正常工作,即点火系统、控制系统与燃油供给系统。考虑到油路方面才清洗过不久,应该不会有多大问题。用示波器对各缸喷油器做动态喷油测试,发现各缸喷油器开启时间基本一致,峰值变化正常。到此为止,基本上可以排除对电路及油路这两方面的故障。最后的关注点自然而然地转移到了控制系统上。
红旗7200AE轿车采用的是德国西门子控制管理系统,该系统为开环供油方式,进气系统采用热膜式空气质量流量传感器检测发动机各种状况下吸入的空气质量信息,如果该传感器发热体过脏,势必会造成发热体与空气流温差不恒定,破坏了惠斯通电桥的平衡。从而影响该传感器向电脑提供正确的电压信号,使得进气量不准,从而影响发动机怠速的正常工况。
为证实自己的推断是否正确,在对空气流量传感器做检查时,果然发现在发热体处有一根细小的线丝,对其清洗干净后,故障被彻底排除。
通过以上的案例,可以看出在为电控车做故障诊断时,不可单一方面的考虑问题,要避免盲目换件,同时要弄清各传感器的作用及工作原理,对故障点做认真分析。当然,这与实际工作中不断学习是分不
检修丰田皇冠3.0怠速不稳与加速不良
一辆1993年产丰田皇冠3.0轿车,装备2JZ—GE直列6缸电喷发动机,行驶里程15万km。怠速抖动,加速不良。
首先进行故障码读取:点火开关置于OFF,用短接线跨接诊断接头TE1和E1接脚,点火开关旋至ON,通过仪表板上“CHECK”指示灯闪烁来读取故障码。但电控单元显示无故障存储,初步判定电控部分正常。
然后着手进行常规检查:拆检火花塞,发现间隙较大(该车标准值为0.8mm)。测量高压线电阻,均小于25k欧姆,符合标准。测量另一个主要装置——点火线圈,初级线圈电阻和次级线圈电阻也完全正常。打开分电器盖检查分火头时,发现有些损耗。于是更换了分火头及火花塞。
接下来检查空气滤清器,只是有些浮尘,用压缩空气吹净后装复。由于怠速调节阀在控制怠速运行方面也十分关键,拆下后发现有一些污物,用清洗剂彻底清洗后装复。看来节气门体也不会比它强多少,于是也对其进行了清洗。在此要特别注意,不要乱调节气门位置传感器的固定位置。另外对燃油系统也不能轻视,拆下喷油器进行清洗,然后测量其电阻值,正常;检测喷油量、雾化及密封性能,均良好。经过上述的维修后试车,怠速情况有些好转,但加速状况仍然较差。
接上燃油压力表,测量油压,怠速时油压为0.26MPa,符合标准;急加速时油压的瞬时跃升及熄火后的保压情况也未见异常,看来油路系统没问题。检查点火正时也没有问题,拆下火花塞对6个缸的缸压进行测量,均能达到1.2MPa左右。
至此对电控部分进行检测是不可避免了。该车节气门位置传感器的触点能相应判断出发动机应处的负荷状态。因此,若ECU收不到加速信号,必然造成加速无力的故障。经测量该传感器输出信号准确稳定。该车的基本喷油量信号是由翼板式空气流量计提供的,翼板摆角的大小决定着喷油量的多少。经万用表测量,该流量计的输出电阻,能够随翼板开度的变化平滑地变化,并且翼板转动灵活。检查空气流量计也没什么新的发现。
花费了不少精力,却没有找到故障的根本根因。既然主要的电控部分传感器和油气供给部分都检查过了,决定还是查一查点火系统。拆下1缸火花塞进行试火,发现火偏弱,此时感觉眼前一亮。点火系统中的高压线、火花塞和点火线圈已经查过了,这次决定检查分电器。用厚薄规测量信号转子与感应线圈凸起部分之间的间隙,满足0.2—0.4mm的标准。感应线圈电阻也均正常,转动发动机曲轴,用电压表从分电器线插接处测量感应线圈产生的感应交流电压,均达到了标准值(G1和G2与G㈠:0.1—0.3V,NE和G㈠:0.2—0.5V)。测量端子分布如图2所示。
故障诊断进入到这个程度,手中拿着万用表表笔看了一眼没完全复位的高压线。头脑中忽然闪现出了曾经修过的一辆凌志车,也是类似的故障,但只更换了火花塞和高压线就好了。试换一套新的高压线,结果正中要害,发动机怠速平稳,加速强劲有力。拆下高压线进行测量,可电阻仍然小于25k欧姆,符合规定值。
那么故障原因在哪儿呢?经过推测,高压线超出使用寿命期限后,虽然自然状态下电阻值合乎要求,但在高能负荷情况下,工作稳定性变差,造成发动机工作不良。
汽车故障巧排除
“汽车好开,故障难排。”这是许多驾驶员特别是青年驾驶员常常发出的感叹。排除故障先别急于动手,而应根据故障现象分析、判断其成因,这样才能避免盲目性,迅速准确地予以排除,免得乱拆乱卸造成新的故障。我开车多年,现把自己排除故障的一些经验写出来,供同行们参考。
多观察 任何故障在发生前都有异常现象伴生。行车时要养成多观察仪表的习惯,一般规律是:电路故障通常能在仪表上反映出来;油路及机械故障则主要凭观察和感觉。即便碰到油、电路同时出现的故障,或具有共性现象而一时又不易区分的故障时,也不要急于动手,看准现象才是排除故障的第一步。必要时可再起动发动机或行驶一段路程来证实。
细分析 当停车准备排除故障时,须根据故障现象仔细分析,有时同一故障可能会引起多个不正常现象,而多个故障又能同时引起同一不正常现象。所以,要善于从共性中找出个性,对症下药。我排除过一例故障,现象是发动机低、中速良好,高速差,拉阻风无效,使人感到既像油路加速泵故障,又像是电路断火现象。我先观察加速喷管,发现出油良好,便基本排除了油路故障的可能性。我想,低、中速运转良好,说明跳火正常,而高速运转不良可能是断火。其原因有三:一是触点间隙大,二是触点臂弹簧软,三是触点臂销与孔配合不当。经分解分电器,果然发现是触点弹簧臂张力不足,导致高速运转时断火。总之,只要细分析,就能找出故障的个性,去掉“不可能”,留下“可能”,逐步缩小范围,便于准确排除故障。
按步骤 就是要本着先易后难、先简后繁、先明后暗、先电路后油路的步骤进行。如确定是电路故障,还要分清是高压电路还是低压电路;确定是低压电路故障,还要分清是断路还是短路;如属断路,还须按电路走向,分段确定断点。当然,长期开自己的车,摸熟规律也会“熟能生巧,一抓就灵”。但对驾车不久的年青人来说,按步骤排除故障是基础功夫,不能忽视。抓规律 对新手来说,故障诊断与排除虽然复杂,比较困难,但它们总是有一定规律可循的。如发动机在运行中突然熄火,多为电路故障;如果逐渐慢慢地熄火,则多为油路故障;当发动机在起动时毫无反应,多为不来油或没有高压电;如起动中冒烟放炮,多为点火时间不当或点火顺序错乱,等等。我开车数年,曾作过记录,将故障的现象、发生部位、如何排除等都记录下来,即使别人遇上而自己未曾碰到的故障,也留心过问一下,做到同一个故障难不倒第二次。
多观察、细分析、按步骤、抓规律,都离不开一条:认真学习技术。要有强烈的事业心,才会对本职工作产生浓厚的兴趣。一般来说,技术状况良好的车是不易发生故障的。所以,当您的车进厂修理或保养时,千万不要当“甩手掌柜”,只有熟知各部机件的构造、作用及其工作原理,排起故障来才能得心应手。
前照灯的检测仪的使用维护
前照灯是汽车在夜间或在能见度较低的条件下,为驾驶员提供行车道路照明的重要设备,也是驾驶员发出警示、进行联络的灯光信号装置。所以,前照灯必须有足够的发光强度和正确的照射方向。由于在行车过程中,汽车受到振动后可能引起前照灯部件的安装位置发生变化,从而改变光束的正确照射方向;同时,灯泡在使用过程中会逐步老化,反射镜也会受到污染而使其聚光性能变差,导致前照灯的亮度不足,这些变化都会使驾驶员对前方道路情况辨认不清,或在与对面来车交会时造成对方驾驶员眩目等。从而导致事故的发生。因此,前照灯的发光强度和光束的照射方向被列为机动车运行安全检测的必检项目。前照灯检测仪有聚光式、屏幕式、自动追踪光轴式、投影式4种。
一、检测前的准备 1.检测仪的准备
1)在前照灯检验仪不受光状态下,检查光度计和光轴偏斜指示计的指针是否能对准机械零点。若指针失准,可用零点调整螺钉将其调整到零点上。
2)检查聚光透镜和反射镜的镜面有无污物或模糊不清的地方。若有,可用柔软的布或镜头纸擦拭干净。3)检查水准器的技术状况。若水准器无气泡要进行修理,若气泡不在红钱框内,可用水准器调节器或垫片进行调整。
4)检查导轨是否沾有泥土或小石子等杂物,有杂物时要清理干净。2.车辆的准备
1)清除前照灯上的油污。
2)检查轮胎气压,应符合汽车制造厂的规定。3)检查汽车蓄电池,应处于充足电状态。
二、自动追踪光轴式前照灯检验仪的检验方法
1.将汽车尽可能地与导轨保持垂直方向驶近检验仪,使前照灯与检验仪受光器相距3m。2.将车体摆正,并使检验仪和汽车对正。
3.打开前照灯,接通检验仪电源,用上下、左右控制开关移动检验仪位置,使前照灯光束射到受光器上。4.控下测量开关,受光器可追踪到前照灯光轴,根据光轴偏斜指示计(标有刻度)和光度计的指示值,即可测得发光强度。
前照灯光轴偏斜量如需调整,可一边调整前照灯的照射方向,一边观察光轴偏斜指示计,使指针回到规定范围即可。
三、前照灯检测仪在自动检测线上的应用
下面以全自动前照灯检测仪为例,浅谈其在自动检测线上的应用。
首先,为了避免外来光线的影响,前照灯检测仪应安排在自动检测线的中间工位上。为了保证前照灯光轴与仪器受光面的垂直度,在检测仪前应有恰当的引车线。为了保证3m的检测距离,在检测仪前应设置车位控制装置,例如光电检测装置。仪器的导轨和光接收箱必须按使用说明书的要求正确地安装。
检测仪的接口信号有模拟量信号和开关量信号2种类型。模拟量信号中有发光强度信号,光轴上下偏转角和左右偏转角信号。其中发光强度信号为0—5V,光轴角信号为-2.5—+2.5V,均采自各自的指示计电路,其幅度可由相应的输出电压调节电位器进行调整。开关量信号用以控制仪器快速进入或退出测定位置,以及提供仪器处在光照区并进入光轴自动跟踪踪状态的检测跟踪信号和对准光轴时的自动采样信号。
控制仪器和光接收箱运动的信号有3个不同的来源,如图1所示。其一是手动控制盒上的移动扳键信号;其二是电机转向控制板输出的光轴追踪信号;其三是计算机输出的控制信号。因此,在手动操作的时候,计算机控制应撤消。为避免意外,在仪器正常运行时可拆去控制盒。为了减少外部信号对计算机的干扰,通常在计算机和仪器之间必须加隔离电路。
在仪器进入光照区后应开始光轴自动追踪状态,因此必须撤消手动腔制和计算机控制,也就是说要释放手动开关和切断中间继电器JU,而转向控制电路驱动功率继电器J4。因此,在计算机控制时必须采样和处理检测跟踪信号。
为了采集仪器输出的模拟信号(光强和光轴角),计算机必须配置A/D转换电路,该电路至少须配置3个模拟量通道,一个0—5V通道用于采样发光强度,2个+(-)2.5V通道用于光轴角信号的采样。按照仪器发光强度测量范围0—40000cd的要求,A/D的1分辨率应达到2-16,即采用16位的A/D转换器(成本较高)。考虑到仪器的误差为+(-)15%(即+(-)6000cd)的实际情况,可采用10位A/D转换器。其分辨率为40cd,远远小于6000cd。由于A/D转换器的转换误差一般为+(-)1-1.5LSB,所以其对仪器测量精度的影响仅为1%,是允许的。对于光轴角的测量范围+(-)2°30’,误差+(-)15’而言,10位A/D的分辨率可达0.3’,仅为误差的2%。
四、前照灯检测仪的保养及故障排除
在仪器的保养方面,建议每3个月对仪器校准或标定一次,以提高保养水平。标定时计算机可采集仪器标定的合格区数据,作为检测时的判别依据。校准应按使用说明书规定的方法进行。仪器在使用过程中,应注意保持传动部件的润滑,导轨和光接收箱正面玻璃应保持清洁,并定期对聚光透镜进行清洁处理。当仪器出现故障时应及时排除,若故障排除会影响测量精度,则必须在排除故障后对仪器进行校准调整。仪器常见故障的排除方法:
1)仪器不能动作:检查电源是否接通。
2)仪器在某个方向不能移动:检查该方向的限位开关是否损坏,因而产生错误的限位信号;检查该方向移动信号的通路是否阻断;检查转向控制电路板输出是否正常;检查制动器是否释放;检查电机的起动电容是否失效等。3)仪器移动的终点位置不正确:检查限位开关是否损坏,限位档块是否松动或位置安装不当。4)仪器移动过程中发生抖动:检查信号通路上各继电器是否接触不良,连线接头是否发生松动。
5)指示计指针故障:检查指示计电路的输出是否正常;检查供电电源是否正常;检查位移传感器动作是否正常;检查光电池输出是否正常;检查受光面是否清洁等。
在计算机控制环境下,一般应首先判断故障原因是仪器自身造成的。还是计算机信号出现异常,为此,可用手动控制盒来操作仪器以助诊断。若是仪器故障亦应先排除人为因素,例如是否有违反操作规程的错误操作,缆线有无机械损坏或误接等。仪器的各个调节电位器应由专人负责,在校准仪器时使用,不得随意调节。若属于电路板内的故障,一般以更换单元电路为宜。
为了提高仪器的保养水平,用户还应建立仪器的维修档案和制定良好的保养制度。
五、检测注意事项
1.检验仪的底座一定要保持水平。2.检验仪不要受外来光线的影响。
3.必须在汽车空载并乘坐1名驾驶员的状态下检测。
4.汽车有4只前照灯时,一定要把辅助照明灯遮住后再进行测星。5.打开前照灯照射受光器,一定要待光电池灵敏度稳定后再进行检测。6.仪器不用时,要用罩把受光器盖好。
SRS—40集成式安全气囊的检修 富康轿车从2001年6月开始在世纪潮EM、时代潮EX、新浪潮AX等部分车型上装备安全气囊,采用的是美国百利得(BREED)公司的技术产品——SRS—40集成式安全气囊系统,该气囊为机械式安全气囊,安装在方向盘里,平时不需要维护。在车的前方受到强烈撞击时安全气囊瞬间自动启爆充气,以缓冲驾驶员与方向盘的撞击,保护驾驶员的头部及面部。
安全气囊是辅助约束系统中起缓冲作用的一种装置,需要强调的是SRS系统设计为汽车安全带的辅助装置,只有在使用安全带的条件下SRS系统才能充分发挥保护驾驶员的作用。
当汽车发生碰撞时汽车与汽车或汽车障碍物之间的碰撞称为第一次碰撞,第一次碰撞导致了汽车速度的急剧变化。由于惯性的作用,车上的乘员向前运动,于是发生了车内乘员与车内结构件之间的第二次碰撞,事故中造成乘员伤害的主要原因就是第二次碰撞。为了减轻和避免驾乘人员在第二次碰撞中受到伤害,乘员保护系统的设计目标是在碰撞中利用约束系统(包括座椅、安全带、安全气囊等)避免或减缓乘员与车内结构件碰撞造成的伤害。汽车安全气囊的基本思想是:在发生第一次碰撞后,第二次碰撞前,迅速在乘员和汽车内部构件之间插入一个充满气体的气囊,让乘员“扑”在气囊上,通过气囊上的排气节流阻力吸收乘员的动能,使猛烈的第二次碰撞得以减缓,以达到保护乘员的目的。系统的组成及特点
机械式SRS气囊系统由专门设计的方向盘、含传感器的气体发生器总成和气囊组件总成(袋体、饰盖)等组成方向盘总成上固定有锁臂盘,该锁臂盘中央设有一个D形支柱。当发生器—传感器装入时,这个支柱必须插入发生器—传感器底部的D形孔中,以便打开发生器—传感器的锁臂,使发生器处于工作状态。气囊组件总成包括一个装饰盖,一个折叠好的袋子和一个金属镶嵌的支架。在气囊展开的过程中这个饰盖沿着预设的缝裂开,但其上下部分仍连接在支架上,气袋打开时会膨胀并且在方向盘的上方展开出来。发生器—传感器总成包含了传感器和产生气体的化学药品,靠它传感信号启爆产生氮气来充满气袋,它装在一个铝制的圆柱形容器中。发生器引爆不靠电而是靠机械式触发,只要传感器—发生器安装在方向盘里,它便处于工作状态。这个传感器—发生器的设计可保证十年的工作寿命,到期必须更换。
位于发生器—传感器底部中央的D形孔其内部控制的是一个机械的锁臂,当发生器—传感器放入方向盘里被卡紧后,发生器—传感器的锁臂即被打开,处于工作状态,因此当方向盘还没有固定到车上之前,不要将发生器—传感器放入方向盘里,以免导致误启爆。系统工作原理
机械式SRS气囊系统不需要电源,没有电子电路和配线,全部零件安装在方向盘装饰盖板下面,检测碰撞动作和引爆点火剂都是利用机械装置的动作来完成的。
其工作原理,当传感器感受到需开启气囊信号时,机构动作击发气体发生器启爆对气袋进行快速充气,产生气囊。
汽车SRS气囊系统并非在所有碰撞情况下都起作用,正面SRS安全气囊系统在汽车从正面或斜度在正前方的正负30°范围内发生碰撞,且其纵向减速度达到某一值(通常成为减速阀值)才能引爆气体发生器给正面SRS气囊充气。减速阀值根据SRS气囊系统的性能设定,不同车型SRS气囊系统的减速阀值可能不同。当正面碰撞车速在20km/h以下时,气囊应该不启爆;当车速在20—40km/h之间时,这是一个过渡区,气囊可能启爆也可能不启爆;当车速在40km/h以上时,气囊应该启爆。
在下列条件之一情况下,SRS气囊系统不会启爆:(1)汽车遭受斜前方碰撞斜角超过正前方正负30°范围时;(2)汽车遭受后方撞击时;(3)汽车遭受横向撞击时;(4)汽车发生侧翻时;
(5)纵向减速度没达到设定阀值时;
(6)汽车正常行驶、制动或在不平的路面上行驶时。安全操作规范
不正当的操作、储存、拆卸、安装或移动SRS—40安全气囊系统都可能会造成不应有的启爆,这样会对操作者造成伤害或对系统产生不良的影响,为了避免维修人员和乘员受伤害,必须遵守以下安全操作规范:(1)当拆装发生器—传感器和组件时,应站在气囊展开的轨迹之外,并且穿戴好防火手套和防护镜,这是一个预防措施以防止发生器—传感器意外突然启爆。在此类事故中,热气会从发生器中产生,发生器的底座会变得很热;
(2)如果发生器—传感器总成从0.9m或更高的地方掉下或已被损坏,此发生器—传感器就不能再用;(3)发生器—传感器不应在温度超过52℃的地方储存;
(4)如果必须要移动这个发生器—传感器总成时,必须从底部凸缘部分抓住,并使其上的小孔远离人身;(5)不要将发生器—传感器放入没有固定紧的方向盘里,也不要触动发生器—传感器或旋转底部的D形孔,以免造成意外的误启爆;
(6)维修装有安全气囊的转向柱之前,应先把发生器—传感器拆下,因为对转向柱、方向盘或发生器一个突然有力的冲击会造成系统的损害或误启爆;
(7)安装新的发生器—传感器和组件之前,不要将发生器—传感器和或组件外部的包装拆开,以免落入异物;(8)不要撞击或解剖发生器—传感器,它应该是密封的以防止同其他化学药品接触。如果发生器打开或金属容器破裂,里面的化学药品就会泄漏出来,这些化学药品对人的身体是有害的、易燃的和具有潜在的危险。如果接触到产生的气体并感到皮肤或眼睛在洗完后仍有刺激感,你应该尽快请医生诊治。事故发生后对SRS系统的检查要保证SRS系统正常运行,气囊的发生器—传感器定位是非常关键的,如果汽车在碰撞中前端都变形了,方向柱或相关的零件也发生变形,无论SRS—40气囊是否启爆,这些损坏的部位都要更换或修理到原装件的标准。1.启爆后安全气囊的处理
在气囊启爆之后,SRS—40系统的金属件将会变得非常热,并且含有残余的、有刺激的化学药品。为避免受到伤害,要带上手套和防护镜而且要等待系统冷却之后才能触模。拆卸已报废的SRS—40系统元件,在处理完启爆的气囊之后,要用肥皂和清水清洗双手和暴露在外的皮肤,并按维修手册规定的标准修理汽车,更换SRS—40安全气囊系统。
2.对事故中未启爆气囊的检查
如果SRS—40系统没有启爆,那么就必须检查整个转向柱以保证这些元件符合技术标准。如果转向柱、方向盘松动,并且方向盘严重受损,这个气囊就可能启爆,这样可能会造成非常严重的伤害。做这一步时,应该保证站在气囊启爆展开轨迹的外面。
车辆在碰撞事故之后应对保险杠、车身覆盖件、车身骨架以及转向柱等进行检查并修复。特别值得注意的是:按维修手册规定的程序检查转向柱,以保证方向柱传动轴和支架没有任何变形或收缩。
在任何撞击后,无论安全气囊是否启爆,都要对SRS—40系统和下列约束系统元件进行检查: a.仪表板、转向柱固定支架:检查是否变形、弯曲、裂开或其他损伤。b.方向盘:如果SRS—40方向盘弯曲,就要更换一个全新的SRS—40系统。c.汽车前部保险杠和车身前部骨架都要按照维修手册要求来修复。安全气囊的拆卸
拆卸SRS—40安全气囊时应严格遵循下列程序: 1.戴好防火手套和防护镜; 2.拆卸方向盘两侧盖板; 3.拧下两侧面的4个固定螺栓; 4.小心地拿开气囊组件;
5.用小一字号螺丝刀将黑色的塑料锁片向外拨开,并且小心地逆时针旋转发生器—传感器直到发生器—传感器座同方向盘配合槽对齐。轻轻地将发生器—传感器从方向盘接口处拿出;
6.将前轮转到正前方的位置,如果还需继续使用该转向柱和方向盘,则应标出方向盘同转向往的相对位置,然后拆卸方向盘的固定螺母,取出螺母和平垫圈,拆下方向盘。安全气囊的安装在安装安全气囊之前,应注意:带上防火手套和防护镜;处理SRS—40系统时,不要使用碰撞型的工具;操作SRS—40系统时,禁止吸烟。安装SRS—40系统的方向盘时,应按下述步骤进行:
①检查方向盘中间的D形支柱有没有裂纹或破损,如果这个D形支柱有任何形式的损坏,就不要再安装此方向盘,必须更换;
②安装方向盘时,先将前轮调整到正前方的位置后,再将方向盘对准正前方的位置套入转向柱的花键轴上,安装平垫圈和螺母,并拧紧方向盘固定螺母,拧紧力矩为35N²m;
③紧握方向盘向各个方位移动,以查看方向盘或转向柱是否有松动,如有松动应在装发生器—传感器前加以拧紧或修复;
④转动方向盘时,要保证没有摩擦或干涉,在安装发生器—传感器总成前,所有的障碍和干涉必须排除。
安装发生器—传感器时,要带上防火手套和防护镜,然后轻轻地将发生器—传感器拿起放在方向盘接口上对准卡槽位置,接着按顺时针方向旋转(大约40°)发生器—传感器直到被锁止,使弹簧受力。当黑色的塑料锁片卡入发生器的卡槽中,就会听到“咔喀”的声音,这时发生器—传感器总成已安装好。
安装SRS—40组件总成可按以下步骤进行:
①在拆封新的组件时,首先查看是否有异物落入,以确保组件内没有任何物体;
②将组件中的销钉与接头底板以及方向盘上的孔对准,然后将组件牢固地压在发生器—传感器总成上,并保证在组件上的固定支架孔对准方向盘两侧的孔,如果这些固定支架没有安装到位,就会造成在组件上盖子不能完全盖严,影响外观效果,注意在安装时,不要击打及敲击组件和方向盘的任何部位;
③安装螺栓,保持组件上的压力,使外壳扣合完好,从一侧向另一侧交替安装4个螺栓,拧紧力矩为7—11N²m;
④最后,装好两侧盖板。
配备安全气囊可以大大提高车辆的被动安全性,在发生事故时能有效地保护驾驶员的生命安全,但只有正确地使用、维修,才能使安全气囊在关键时候有效发挥作用,否则不但影响其作用的发挥,而且还可能会造成其他伤害。
欧宝威达油箱滴漏
一辆1999年款欧宝威达(VECTRA)轿车,装备了C20SEL发动机,行驶里程7500km,出现了汽油箱滴漏的现象。
将车举升起来后,发现汽油是从一条大约15mm的裂缝中渗出的,但让人奇怪的是不知裂缝是怎样产生的。由于该车在索赔期内,初步决定更换油箱,同时准备彻底查明故障原因。
该车油箱为钢板冲压焊接制造,整个表面涂有保护层,在裂纹四周及油箱底部保护层均完好无损,丝毫没有被异物刮蹭的痕迹。证明油箱未被拖过底,这样也就否定了认为油箱拖底的猜测。进一步仔细检查也没发现油箱钢板本身有腐蚀和缺陷,却注意到漏油部位周围的钢板不是平坦圆滑的,有着不正常的褶皱,裂纹又恰好位于褶皱凹陷的沟槽内。后又发现油箱四周多处存在类似现象,尤其在拐角过渡部位较为明显。此时不经意地晃动油箱有旷动量。正常情况下,油箱是被两根吊带固定在车架上,应该牢固无间隙。这一点很可疑,因为固定油箱的吊带肯定不会变长的,莫非是油箱变小了?这时联想到油箱表面的不正常褶皱,似乎证实了这种猜想。再次观察油箱,能够看出褶皱处产生了扭曲变形,且整个油箱多处凹陷,这让人联想到了被拍扁的易拉罐。
看来油箱的确是缩小了,可原因是什么呢?此时有两种不同的观点:一种是认为油箱内燃油蒸发的蒸气压力过高不能释放,油箱产生弹性变形,在打开油箱盖时压力骤然减小,油箱因惯性产生塌缩现象;第二种认为因燃油蒸气是经活性碳罐与控制电磁阀与节气门后方的进气管相通,是进气管的真空把油箱内的气体不断吸出导致油箱内产生负压而被吸瘪。看上去两种观点似乎都有道理,但笔者认为稍加分析就能将其推翻。对于第一种观点,因油箱用钢板材料的弹性非常有限,若真有如此高的压力,只能使油箱体积增大;第二种观点也很难成立,因为如果出现那种情况发动机的工作必然会受到很大影响。另外即使油箱盖上的通风阀不能正常起作用,进气活性碳罐的进气管真空度也不致将油箱吸瘪(此时电磁阀应处于常开状态)。
既然上述的两个观点均被否定,那么真正的罪魁祸首会是谁呢?这时突然想到了油箱内最具实力的家伙——汽油泵。它源源不断地将汽油箱内的燃油输向发动机,假如汽油箱是完全封闭的没有新鲜空气补充进来,油箱内的汽油会逐渐减少,油箱内的剩余空间必然要产生真空。而以汽油泵的能力产生的负压足以将油箱吸瘪。这样一分析可以断定,油箱在工作中肯定不能及时补充新鲜空气。而担任此项任务的装置是油箱上的一个默默无闻的零件——油箱盖。其上设有独特的通风阀,它在汽油箱内的真空度达到一定数值时打开,允许外界空气进入油箱,从而避免油箱内的真空度累积上升。
经过一番分析,似乎故障原因已经水落石出。但拆下燃油箱后又有发现,油箱上部的燃油蒸气管在油箱内部的端口被大量的红褐色粉末状物质堵塞,这些物质是金属管的氧化物脱落堆积而成的。但该管路堵塞并非真正的故障原因,因为从油箱到活性碳罐之间设有一个单向阀,只允许燃油蒸气向外输出,该管堵塞后会使燃油蒸气不能引出。
经过检查,确认该车油箱盖已经损坏。最后的处理措施是更换油箱(附带新的燃油蒸气管路)和油箱盖,之后故障未再出现。
由于油箱形状的不规则性,其各处在不同方向抗变形能力是不一样的。在变形过程中有些区域受到了拉伸,有些区域则受到了挤压,因应力的集中作用导致钢板在某处破裂。
帕萨特B5故障三例 故障1 发动机热车熄火
一辆上海帕萨特B5事故车,曾经在其他修理厂搭过发动机,之后使出现了发动机在热车后熄火的故障。
首先连接故障诊断仪V.A.G1552,打开点火开关进入发动机电控系统,查询故障存储,发现了1个16496的故障码,其故障含义是发动机进气温度传感器G42存在问题。接着选择阅读数据块功能,进入003组观察第4显示区,发现数值为-46℃,此数值明显是错误的。用万用表测量传感器电阻值正常,传感器与电脑的连接线束也不存在断路及短路的情况,于是将发动机电脑进行替换,但故障现象依然存在。
会不会是人为原因呢?而最有可能的因素便是插头连接错误。在查阅了维修手册后,发现进气温度传感器线束颜色不对,其颜色恰好与进气歧管切换阀的线束颜色相符,原来是外边修理厂的修理工在装复发动机时,把进气温度传感器与进气歧管切换阀的插头插反(图1)了,从而造成了该车的故障。将两个传感器的插头正确插接后,再次进入V.A.G1552阅读数据块单元的003显示组,此时第4显示区的进气温度指示正常,该车故障也得以排除。
而造成该车发动机热车后熄火故障的主要原因是什么呢?根据该车发动机电控系统的工作原理,如果发动机进气温度传感器线路出问题时,电脑将用1个19.5℃的替代信号维持发动机工作。但如果环境温度较高,发动机长期使用进气温度备用值工作,势必会造成热车后混合气偏浓的情况,致使发动机熄火。故障2 机油油位报警
一辆上海帕萨特B5轿车在做完正常保养之后,机油报警灯开始报警,仔细一看是机油油位报警。
先检查机油尺油位正常,检查机油状态传感线束及插头也未发现异常情况。为了缩短诊断时间,找来1个性能完好的传感器进行替换,但替换后机油油位依然报警。于是查阅相关电路图进行线路检查,发现该传感器供电情况正常,但搭铁线存在问题。经过仔细查找,当查至防冻液储液罐下方搭铁线的固定处(图2)时,看到固定螺栓有锈蚀现象。经砂纸打磨后重新固定故障消除。故障3 特殊的电器故障1例
一辆上海帕萨特B5轿车,在使用过程中出现了这样的故障现象:机油压力报警灯与安全气囊故障灯报警,同时发动机转速表不能运行。
先连接故障诊断仪V.A.G1552进入发动机电控系统查询故障存储器,发现了两个偶发性故障:18044 P1635 035——安全气囊控制单元无信号输出;18048 P1650 035——仪表数据输出错误。将上述两个故障码清除后退出发动机电控系统单元,输入地址词17进入仪表系统。选择02功能查询故障存储器,V.A.G1551显示两个故障码:01314049—发动机控制单元未通讯;01321049—到安全气囊未通讯。初步判断为仪表系统故障,由于上海大众要求仪表不可分解,因此更换了一块仪表总成,但未见成效。
接下来根据电路图进行线路检查,但相关的电阻与供电压均正常,也未发现任何地方存在线路磨损的情况。此时考虑该车的故障是否为多个单独故障的巧合呢?但依次检查机油压力开关、发动机转速表均未发现问题。可在根据该车安全气囊控制系统的故障提示对其控制电脑进行替换试验时,却出现了意外的惊喜,该车仪表恢复了正常。
奥迪097自动变速器维修经验集锦
097型自动变速器,是一种由电子、液压综合控制的4档自动变速器,采用拉维萘尔式行星齿轮机构,广泛应用于德国大众公司的奥迪4、5、6缸轿车上。
故障1:无前进档,有倒档。
该车挂入“D”、“3”、“2”、“1”广任何一挡位都没有前进动作,但倒挡十分正常。根据以往经验,倒档正常可以断定油泵及变矩器基本正常。该车自动变速器控制单元有一应急程序,即如果该变速器电控系统中某一关键部件发生故障影响动力传递,则应急程序将被启动,变速器根据手动阀的位置进行工作。当变速器操纵杆位于“R”位时,将以倒档工作;当操纵杆位于“1”位时,以一档工作;当操纵杆位于“D”、“3”、“2”位时,均以三档工作。该变速器无任何前进档;所以断定故障在液压系统或机械部分。根据经验,1—3档离合器失效的可能性最大,因为离合器在1、2、3挡时均应处于接合状态,如果它失效打滑,就会出现这种故障现象。经分解检查,发现1—3档离合器摩擦片烧损变黑,而且钢片也有不同程度的烧伤,这就是该车不能行驶的直接原因。
我们没有单纯地更换一组摩擦片了事,而是继续进行细致检查,以便查明烧片的根本原因。分解活塞时发现,活塞封唇已经被损,本应非常光滑的密封面已被锈蚀,最后只好连同活塞及摩擦片一起更换。
故障2:倒档正常,但倒车灯不亮。
由于该车的倒档为液压控制,没有手动变速器中的倒车灯开关,这一功能由多功能开关(即挡位开关)完成,见图1。当操纵杆挂入倒档时,档位开关8号与3号端于之间应互相联通,向倒车灯供电。所以,档位开关有故障的可能性很大。拔下多功能开关插头,挂入倒档,测量8号与3号端子间的电阻,阻值为0,但测量时发现插头外锈蚀严重。为验证故障原因,插好档位开关插座,从插座后端移开密封套测量,正如所想,电阻非常大。清理插头后,故障被排除。这起故障的原因是多功能开关插头被锈蚀所致。
故障3:无倒档,前进档正常。
自动变速器无倒档,是因为与倒档相关的离合器制动器或单向超越离合器所致。查询奥迪097自动变速器维修手册,疑点落在倒挡离合器K2和倒档制动器B1上,因为在挂入倒档时,这两个部件应该处于结合状态。分解变速器,令人费解的是这两组摩擦片一点没有烧蚀的现象,而且已行驶了20多万公里,颜色还如同新的一样。于是,只好进一步分解这两个元件的活塞,其中倒档制动器B1的活塞位于单向超越离合器的背面,与单向离合器制成一体,取出活塞一看,真相大白。原来,活塞内侧密封唇的橡胶掉了一小块,导致过来的液压油从这里泄掉,倒档制动器不能结 合。
故障4:起动机不工作,导致车辆无法起动。
一辆奥迪车,起动发动机时无反应,好像是起动机不工作。为缩小故障范围,向起动机50号接线柱送入12V正电压,起动机能正常工作,说明从点火开关至起动机50号接线柱之间的线路有故障。由于是自动变速车,应先考虑起动止继电器和多功能开关。当变速杆置于“P”或“N”时,锁止继电器的磁场线圈2号脚应通过多功能开关搭铁,但实测电阻无穷大。这时,应判断是多功能开关故障还是线束故障。直接测量多功能开关7号端子与搭铁间的电阻,实测为0欧姆,于是判断线束有问题。为简化维修过程,决定单走一线,从而将故障排除。
由上述各例可见,有一本维修手册,一套专用工具,再加上干净的工作环境,耐心细致的装配,097自动变速器的维修工作还是不难进行的。
确定维修思路 准确地排除故障
维修人员在检修时,经常会因为故障的错综复杂而感到束手无策。遇到这种情况,许多人往往采用“碰”的方式,例如毫无头绪地对一些部件进行更换。碰对了,故障可能恰巧被排除了;碰不对,再换下一个。这种维修方式不但效率低,而且会给车主带来不必要的经济损失。
其实,在汽车出现的故障中,大部分都是由一些具体原因引发的。在检修时,如果能围绕着故障现象以及相关因素确定一条维修思路,并且沿着此思路去查找原因,一定会快速准确地排除故障。
故障现象:一辆捷达Gix轿车,在打开点火开关时,仪表板上的发电机警报灯不亮。
分析与判断:由上述现象可以初步判断,发动机的发电系统存在故障。因为在正常情况下,打开点火开关,发电机警报灯应该亮;而当发动机转速达到其怠速转速(850r/min左右)时,警报灯会自动熄灭。此种现象可以说明发电机和指示灯之间可能存在断路现象。根据发电系统电路图及其工作原理确立出以下检修思路: 1.检测条件
(1)发电机V带张紧度正常,蓄电池完全充电。
(2)发电机接头及发动机,车身和蓄电池之间的接地线必须连接牢固,不允许生锈。2.检测步骤
(1)断开发动机舱前的接头T1a。将检测线接到通向警报灯的蓝色导线,并将其接地。打开点火开关,如果警报灯不亮,说明发电机警报灯出现故障。(2)断开蓄电池接地线,拆开仪表板,更换警报灯(发光二极管)。更换后打开点火开关,警报灯如果亮,则故障排除。
(3)如果更换后警报灯依然不亮,用检测导线将继电器盘上的触头A2/1接地。这时如果警报灯亮,说明发电机到继电器盘触头A2/1的导线断路。修复导线后故障即可排除。
(4)如果警报灯还不亮,说明在继电器盘中的触头A2/1与U2/12间断路。用检测线将多孔接头的触头U2/12接地。如果警报灯亮,说明继电器盘有问题,需要更换继电器盘;如果不亮,说明印刷电路或继电器盘至组合仪表板多孔接头U2/12的导线断路,需要换印刷电路或继电器盘至仪表板多孔接头间的导线。(5)如果在步骤(1)中指示灯亮,说明发电机D+触点和发动机舱内的接头间的导线断路。从发电机上拆掉D+导线,接上发动机舱内的接头,并将检测线接在发电机D+和接地点之间。打开点火开关,如果指示灯不亮,需修复发电机与发动机舱内接头间的蓝色导线。
(6)如果指示灯亮,则可能是发电机碳刷磨损。关闭点火开关,拆解发电机。拆下电压调节器,检查发电机碳刷。如果碳刷磨损,需更换;如果碳刷正常,则有可能是励磁线圈断路。
(7)检查发电机转子。若转子有故障,则更换转子;若转子无故障,极有可能是整流二极管短路,需换二级管盘或发电机总成。
故障排除:按照以上检修思路,很快查明此车故障原因是碳刷磨损过多。将碳刷更换后故障排除。
所谓“磨刀不误砍柴功”,检修前先确立一条明确的思路,那么在排除故障时就会相当轻松,按部就班地找到故障原因。当然,明确的修理思路必须建立在对汽车结构及原理相当了解的基础上。否则只能是盲目地修理,给用户带来不利。
诺基故障排除
故障现象:一辆’96款4x4切诺基,装载2.5L电喷发动机,已行驶31.5万km。此车在高速行驶时突然熄火,再起动时无任何起动征兆。
故障分析与判断:先测量此车的系统燃油压力,此车油压应为338±34kPa,经测量,此车油压在规定值范围内。用专用诊断仪调取故障码(此车还有另一种调码方式,就是在5s内开关点火开关三次,仪表板上的故障灯开始闪烁),读取故障代码11,意思是PCM收不到曲轴位置信号。用故障诊断仪的清码功能消除此故障码,起动发动机,再次进行检测,还是读出此故障码。
看来此故障码为真实故障码,并与发生故障有直接的关联。因为收不到曲轴位置信号,电脑根本无法定位同步缸,也就无法确定点火和喷油导致不能起动。根据以往经验,此车的曲轴位置传感器装在飞轮壳上(如图1所示),连线的插头固定在进气管上,中间的信号连线很紧凑。随着车在行驶中的颠簸,极易造成插头根部连线的断裂,从而使曲相信号中断,发动机不能着车。拆下曲轴位置传感器后一检查,果不其然,传感器三根线中的5V电源线断路(电路如图2所示)。这里要说明一点,有些汽车杂志上的文章中称’96款切诺基的曲轴位置传感器电源线电压为8V,这是不对的。因为此车在1996年前用的50针电脑上用的是8V,1996年改用96针插头的电脑,传感器电源电压均为5V。因此在这款车型上测得曲轴位置传感器电源电压为8V,那绝不可能。
因传感器从插头根部断线,不太好接线。而且接线时应特殊注意,此传感器信号线与5V电源线在插头内部调换了位置,如果按正常方式剪断两插头线后,线与线直接对接,肯定不能起动。更换新的传感器后起动发动机,还是不能起动,而且打开点火开关时,故障灯也不亮了。接上故障诊断仪,车载电脑无法与诊断仪通信,这一故障现象为车载电脑不工作。引起这一现象有三种可能:
①电脑电源线断路。②电脑搭铁不良。②电脑本身损坏。
首先对电脑的电源进行测量(电源电路如图3所示):A21、A22,C11的12V电源正常,接着检查电脑的搭铁线,拆下电脑黑色插头,测量A31、A32地线情况,结果电脑搭铁良好。难道电脑真的坏了?
装复电脑插头,然后接上蓄电池的负极,发现故障灯亮。起动发动机,非常顺利就起动了。经过分析,此车的故障为曲轴位置传感器损坏和电脑插接头不好,引起电脑搭铁不良造成的双重故障。在实际维修中,象这种故障套故障的现象还不少见。
故障排除:重新加固了插接头后,此车故障完全消失。
汽车维修三则
第一则
一辆93款凯迪拉克弗利特伍德(Fleetwood)牌轿车,V8发动机采用数值燃油喷射系统(DFI),节气门体喷射总成中采用双喷嘴交叉喷射。
故障现象:冷车时发动机运转良好,但稍一热车,水温升高极快,很快就开锅,且发动机灭火,车无法行驶。
诊断:首先全面检查维修冷却系统,取掉节温器,调整点火正时,但故障依旧。接着拆下全部火花塞,发现火花塞均积碳极多,显然混合气过浓。但读取故障码为12,为正常码,显示电子系统基本正常,暂不考虑。此时大家都怀疑排气系统或三元催化器堵塞。遂拆下两边的排气歧管,装上火花塞后起动发动机,结果发现排气门排出的并非气体,而是炽热的火焰。于是拆下节气门体喷射总成,用两条专用延长油管将它与油箱的进、回油管连接,跨接汽油泵测试接头。点火开关0N,此时油泵运转,观察2个喷嘴,发现其中1个喷嘴严重泄漏,另1个尚好。再短暂加电压至泄漏的喷嘴上,无雾化燃油喷出,而短暂加电压至另一个喷嘴上,有良好的雾化燃油喷出。
分析:由于冷车时需浓混合气,所以发动机尚能正常运转,但稍一热车,泄漏的大量油滴与良好喷嘴喷出的雾化燃油一同燃烧,形成炽热火焰由排气门排出至进气歧管,而冷却系统无法将此异常高温冷却下来,故很快开锅,同时由于混合气太浓,发动机随之灭火。
排除:至此诊断工作应该可以结束了,但考虑到以前如此高温炽热的排气进入三元催化器,势必会造成其过热而损坏,于是拆下三元催化器,发现其内部的触媒早已被取掉,不起催化净化作用了。遂更换节气门喷射总成,故障排除。第二则
一辆本田雅阁2.2L,94款轿车,配备F22B1发动机,为程式燃油喷射系统(PGI-FI)。
故障现象:有时发动机运转正常,但有时行驶时发动机故障灯亮,且发动机工作不好,严重时会灭火,再起动发动机又恢复正常,故障出现无规律。
诊断:先由仪表板右下的自诊接头读码,有多个故障码(为进气压力传感器、节气门位置传感器等不良)。经检查,传感器均无问题。消码后起动发动机至热车,灭火后再读码,无故障码输出。于是怀疑发动机控制电脑损坏,但因其价格较高,且一般不会轻易损坏,故决定对整个发动机电子系统作全面检查。终于发现发动机进气管上的发动机电脑主搭铁线松动,紧固以后故障排除。
分析:因进气压力传感器、节气门位置传感器等许多传感器都是通过电脑主搭铁线形成搭铁回路的,所以由于主搭铁线松动,接触不良,造成了工作不好且故障灯亮(因电脑接收不到正确的传感器信号,于是判定传感器不良);但偶尔接触好时,传感器又能发正确信号至电脑,故读码时无故障码输出,发动机工作也正常。第三则
一辆凌志400 94款轿车,配备A342E电控自动变速器。
故障现象:均匀加速时跳档正常,车速升高较快,最高车速也符合标准,但有时因超车需要将油门踩到近乎到底,车速不能很快升高,感觉急加速反应迟缓,故障灯不亮(0/D OFF灯)。
诊断:首先读码,0/D 0FF灯一直闪,显示为正常码,后经系统检查,发现强制降档开关已断路,更换后故障排除。
分析:此开关的作用是当汽车行驶时,若短暂地将油门踩到近乎全开时接通,发信号至控制电脑,电脑控制自动变速器立即降低一个档位,则可获得猛烈的加速效果。而丰田公司在设计故障码时只设计了它短路的故障码(为68),未设计它断路的故障码,所以读码时显示为正常码。
奥迪A6故障诊断 奥迪C5 A6 1.8T高速收油灭车
发动机型号为AWLl.8T,变速器为手动变速器,行驶里程为9000km。
故障现象:在行驶过程中,当车速大于70—80km/h时,空挡收油易灭车,低速行驶时不易出现该故障。车主叙述该故障现象刚出现两天,拆装过氧传感器。
判断与排除:用V.A.S5051检测,无故障显示。阅读数据块,各种数值基本正常。怠速时只有节气门开度角度值处于标难值上限。可能原因是节气门过脏,行驶过程中,突然收油或怠速踩制动时,通过节气门进气量过少,易使发动机熄火。清洗节气门,重新做基本设定,试车,故障未排除。重新检测,仍无故障显示,怠速时节气门开度角已正常,由于该机型的涡轮增压系统的进气管路较长,也有可能是某一部位漏气造成该故障。经检查进气管路,发现空气滤清器出口处连接松动而漏气,重新紧固,并检查其余部分,未见异常,再试车,故障被排除。造成该故障的直接原因是在拆装氧传感器过程中,拆动过进气口,忘了紧固该处。奥迪A6不着车
故障现象:一辆'98款奥迪A6 2.8L轿车,冷车起动后加油灭车,再次起动较为困难。着车后发动机怠速不稳,再次加油仍灭车,只有着车后,怠速运行20—30min,待发动机工作温度正常后,才能正常行驶。
故障排除:首先用V.A.G1551检测车辆的发动机系统,无故障显示。阅读数据块,各测量值正常,说明发动机电控部分正常,故障可能存在于燃油系统或为机械故障。检测燃油系统压力、控制压力和保持压力都很正常,因此故障可能是发动机机械部分引起的。
检测过程中发现,当发动机不易着车时,排气管没有排气声,也就是说发动机没有缸压。经检测证实发动机气缸压力确实为零,故障原因就是进气门和排气门在凉车时与气门座密封不严。据维修经验判断,可能是由于该车使用燃油不良,在进、排气门附近形成了积炭和胶质的物质,冷车时易造成气门关闭不严无法着车。只有揭缸盖,清除气门积炭。可作业完工后第二天早上测试冷车着车情况,故障现象依旧。
最后怀疑是机油压力过高导致液压挺杆回油不良,拆检机油泵发现机油限压阀卡死,检修限压阀后,故障排除。
热车发动机有响声
故障现象:奥迪A6 1.8L手动挡,热车时发动机有时出现摩擦声。
故障排除:该故障在热车时,有时出现。出现故障时,从发动机上部听声音,像在发动机中部,用听杆无法判断具体在哪个部件上。在试车过程中发现,若响声出现时,踩下离合器一半,响声即可消除。据此判断,故障可能在离合器分离轴承部分。同时,在未拆下变速器之前,从下部听声音,比从上部听声音要大得多,发声点在发动机后部。拆下变速器,经检查,分离轴承正常,拨叉也正常,未见其他故障。拆下飞轮,检查发现发动机与变速器之间隔板有一处有摩擦痕迹。检查飞轮背面,见有一毛刺突出,去除毛刺装复后,故障排除。奥迪A6无离合器
故障现象:奥迪A6 1.8L手动挡,无离合器。
故障排除:重新对离合器液压系统进行放气,离合器即工作正常。但三天后又被拖回厂,仍无离合器,更换离合器总泵,重新放气,故障被完全排除。奥迪A6挡位显示一片红
故障现象:奥迪A601V自动变速器,热车车速为90km/h时挡位显示一片红。
故障排除:用V.A.G1551检查,变速器电控系统显示故障为5挡传动比错误。经检查自动变速器液压油面正常,揭油底检查,各电磁阀线插头良好,更换自动变速器控制单元,故障未被排除。分析故障点可能在变速器内部机械部分,更换变速器总成,试车后,故障完全排除。自动变速器有时不升挡
故障现象:奥迪A6 01V自变速器,有时不升挡。
故障排除:用V.A.G1551检测,故障为车速传感器故障,此故障又为偶发性故障。消除故障码后,试车仍有故障码存在。用V.A.G1552检查,未见故障。用V.A.G1552进入自动变速器系统数据阅读,随车进行测量,发现车速显示始终为零。打开油门,检查线路并重新安装后,试车正常,故障排除。氧传感器损坏
故障现象:奥迪A62.4L轿车,发动机型号为APS,尾气超标,排放值为CO:29.5%,HC:560ppm。
故障诊断与排除:用V.A.G1551检测无故障,在数据块阅读中发现氧传感器数值为0.450—0.480V,数据变化量相当小。说明氧传感器不工作,应更换。发动机在怠速时也存在抖动的现象。检查发动机外部,如真空管路、电源插接等多处无任何破损,并且清洗了节气门阀体。用V.A.G1551进行调整,怠速基本恢复正常,重新检测尾气仍不合格。又清洗了喷油器。更换火花塞,尾气还是不能达标。更换氧传感器后,在院内转了两圈,尾气排放值仍保持在原数值。用V.A.G1551检测发现氧传感器仍不工作,没办法放置车间内未动。谁知第二天怠速着车10min后,怠速稳定,再检测氧传感器工作正常,尾气排放合格。奥迪A6自动变速器不升挡
故障现象:奥迪A601V自动变速器,不升挡。
故障排除:用V.A.G1551检测,发现两个电磁阀故障,无法消除,同时发现驾驶席侧地毯是湿的。打开变速器控制单元发现已进水,更换控制单元后故障被排除。故障是由于开空调后,水流入驾驶室内所致。
汽车故障排除三例 1.发动机移位引起变速器损坏
故障现象:一辆用NJ131底盘改装的中巴车,在上坡途中,由2档换1档时摘不掉档(离合器分离正常)。故障检查:打开变速器盖,用橇棒拨齿轮仍摘不掉档。拆开变速器检查发现,第1轴和第2轴已烧结在一起;307轴承前面防止第2轴轴向移动的锁环已折断脱出;前手刹车片已严重磨损,后刹车片正常,在拆掉传动轴螺栓后也很难将传动轴取下。
故障分析:该故障的产生是由于NJ70F发动机的四个固定支点胶垫磨损变形后松动,加上纵向拉杆折断后未及时发现和修复,使发动机向后移位(传动轴的固定位置是不变的)所致。
故障排除:将发动机前移到正常位置,更换胶垫,坚固四个支承,并焊接好纵向拉杆。2.骑马螺栓松动引起转向不足
故障现象:一辆东风140车在山路上行驶,出现一边转向不足的故障,转弯时,平时打一把方向盘可以通过的地方,现在需要打几把并倒车后才能通过。
故障检查:用千斤顶顶起前轴,转动方向盘,左边轮胎擦钢板弹簧时仍可继续向左打方向盘,而向右打方向盘则可明显看到右轮后部与钢板弹簧间距离较大。进一步检查转向垂臂与摇臂轴上的标记是否对正,并仔细查看转向拉杆及悬架等相关部位,发现左边钢板弹簧骑马螺栓向后倾斜,钢板弹簧后移(相对钢板中心孔而言)。故障分析:由于平时不注意检查骑马螺栓,螺丝松动,造成钢板弹簧移位,引起上述故障。
故障排除:用三角木塞在左前轮后方,起动着车并向后倒车,使钢板弹簧回位,然后紧固骑马螺栓。试车,故障消失。
3.凸轮轴凸轮磨损引起进气管异响
故障现象:一台康明斯发动机进气管有异响,汽车行驶无力。
故障判断:检查气门间隙基本正常,初步诊断为进气门关闭不严。拆下气缸盖检查气门,发现6个进气门均有严重积碳,第5、6两缸气门密封带由于积碳过多已损坏。进一步检查,又见进气管壁上有机油,这些机油是空气增压器叶片轴上渗漏出来的,由于空气增压器长期漏机油,因此,进气门严重积碳。
更换空气增压器和进气门,研磨好气门后进行密封试验,方法是:装好气门后,把气缸盖侧置,进气管一侧朝上,倒入汽油,等待十分钟看有无渗漏现象。密封试验不漏油后,将发动机气缸盖装复试车,但进气管仍有回气的异响存在,不过比原先减轻许多。再次对发动机进行反复检查,发现工作时第1缸排气门摇臂压下很少,判断可能是第1缸凸轮磨损过甚所致,拆卸油底壳检查,证实判断正确。故障排除:更换凸轮轴后,发动机工作正常,异响消失。
传统诊断在高级轿车维修中的应用 所谓的传统诊断,就是不用任何的表、设备,对车辆故障进行人工诊断的方法。在汽车维修中最常用的直接诊断方法有“看、闻、听、问、试”,这些方法在国内汽车维修方面积累的经验还是比较丰富的。高级轿车保有量虽正大幅度增加,但部分维修的仪器及检测设备尚不能监测到位,给车辆故障诊断带来很大困难,以至于造成误判。因此,充分利用成熟的维修经验也是非常必要的。1.通过“看”发现车辆的使用状况
(1)检查仪表板上故障灯的亮或熄,可判断是电控系统的故障,还是机械系统的故障。例如一辆富康988Ex—1轿车怠速抖动,加速性能不良,油耗大,仪表灯显示正常。通过检查发现,其空气流量导流网积尘,清洗后加速性能恢复正常。
(2)常规的“五油、三液、一媒”的检查不可忽视,即对透平油、机油、自动变速器油、转向助力油、齿轮油、制动液、冷却液,刮水清洗液以及冷媒的检查。绝大部分高级轿车上仪表灯全部用英文显示,如wash fluid灯亮,应检查清洗液和储存器内液面,添加后即可消除该警报灯亮。如一辆奥迪A62.8L轿车ABS灯点亮,似乎是一个大的故障,车主急忙赶往奥迪A6维修中心检修,经检查发现就是制动液容器内的液体低于警戒线,补充完制动液后故障排除,解决起来多么简单。
(3)通过车用零件液体的品质,来判断故障。一辆广州本田车雅阁7230轿车的自动变速器油液变紫,而且有少量的混蚀物,此时行车中动力不足,起速过慢。因此根据油液的颜色可断定故障的原因是自动变速器的故障而不是发动机动力不足,拆油底壳,检查证明判断是正确的。
(4)检查线路也一样重要。一辆雪铁龙轿车左前轮不升也不降,而其他三轮传动正常。检查发现该车左前空气弹簧减振器排气阀线断开,接通线路后左前轮活动恢复正常。在看的过程应该仔细地看,认真地看,结合分析地看,而不是走马观花,这样才能达到事半功倍的效果。2.对车主或驾驶员进行故障产生前和故障产生后车辆情况的查问
驾驶员对自己驾驶的车辆情况最了解,是判断故障的第一手资料。一般高级轿车驾驶员对车辆的重视程度甚高,一点点微小的变化,他都会到修理厂查询,这一点是可以理解的,所以说他们提供的情况是重要的。如一辆北京切诺基4.0L吉普车,加速性能差,并且起动困难、耗油量大、排气管冒黑烟。通过询问得知,该车己运行12万km,除进行机油和三滤维护外,没有进行过其他的项目作业;该故障从出现至今已行驶1万km,故障不断加重,排气冒黑烟更严重,因此断定火花塞间隙太大,拆检发现两电极间隙接近2.5mm,更换火花塞后,故障排除。
又如一辆林肯大陆轿车,加速性能很差,经询问驾驶员得知,是由于更换火花塞后所引起的。拆下火花塞观其型号也符合要求,断定其点火顺序搞错,更正后,行驶正常。
再如,一辆奔驰560ES轿车,在更换火花塞后不易起动。经询问,装用的火花塞间隙与普通火花塞的间隙相同,更正后,起动正常。
总之,上述都是一些特例,也并不是说通过“问”可以完全得到正确的依据。由于驾驶员的资历、经验以及对车辆、性能的掌握处于不同层次,因此在“问”时,要寻找关键、重要的现象询问,并且对驾驶员的回答要能去伪存真。这一点对维修人员来说是很困难的,关键在于对车辆结构、性能是否理解透彻。这就需要维修人员平时对理论知识和实践经验的积累,只有具备了这一点,“问”的重要性才能得以充分体现。3.利用“闻”来判断故障点
通过对油液的“闻”可知油液的品质及该系统基本的工作情况,通过对发动机的排放气体的闻,可以感觉发动机的工作情况,从而为故障判断提供指导。如一辆桑塔纳2000GSi轿车,怠速不稳,且急加速抖动严重。通过对排放气体气味的分析,认为是高压线有时断火,更换后,故障排除“闻”在维修中比其他手段用得相对较少,但并不是说它不重要,运用恰当在故障判断上可以让我们少走许多弯路。4.“听”这也是维修人员常用的技能
最常听的一句话是“某某的水平真高,坐在大门口,车辆从他旁边经过就知道毛病在哪儿”。此话虽有些夸张,这也显示了维修中听的重要性。听,首先要弄清故障的部位,分清响声的类型,况且现在的故障分析中,最多的是机械故障,所以说“听功”是维修人员的基本功。如果找不准故障部位,维修中就会走许多弯路,浪费人力、物力和财力。如果是发动机故障,就不能判为是自动变速器故障。如一辆上海帕萨特轿车热车后有轻微的响声,由于该车搭载的是自动变速器,无法用踩下离合器踏板的方法来判断故障的部位。经过听诊,最后拆检发现6缸连杆轴承间隙过大造成发动机异响。
一个成熟的维修人员,应该认真总结各种响声的特性,如连续性响与间断性响、脆响与闷响、有规则与无规则响等,判断出响声,是学习一些特殊结构所必须的,掌握好它是很实用的。比如不能对装备空气悬挂的车辆谈减振器泄油,对装备自动变速器的车辆不能谈手动挡的离合器。通过对听的经验不断积累,可以把已有的理论上升为一种实际的技能,自己的水平才能得到不断提高。5.试车
以前的维修人员,只从事修理,对车辆维修和修竣后情况没有一个感性认识,对故障的认识深度不够,对故障的判断准确性差。试车应该成为维修人员的基本技能。通过试车可以学到许多书本上没有的知识。如自动变速器的维修,在修竣后无负荷运转正常,有负荷时很可能挂挡后车辆不能行驶、高速断火与换挡发闯,制动时方向发抖等,如没有切身的感觉,就会使故障的判断蒙上一层面纱,造成判断故障时的犹豫和不肯定。因此,试车可以给我们的维修工作带来灵感,加快对故障的排除。
以上方法不是独立的,综合应用的效果肯定会让你在维修、判断故障方面走在别人的前列,成为维修高级轿车的行家。
第二篇:2015汽车4S店维修资料
斯巴鲁傲虎熄火后无法启动
辆行驶里程约5.6万km的2011款斯巴鲁傲虎。客户反映:该车已经行驶了55213km,前几天忽然出现行驶途中故障灯点亮,靠边熄火后无法再次启动,要求进站进行检查。
故障诊断:约好客户进站后,安排维修技师对该车进行检查,使用SM3诊断仪检查发动机诊断系统,发现故障码显示P0890 AT自关闭继电器故障。为了判断是否偶发故障,于是维修技师将故障码清除,然后打开钥匙,车辆顺利启动。
似乎跟报修现象不同,再陪同客户道路试车也未发现异常,难道真是不明原因的偶发故障?不料在进站时通过一个减速带,颠簸了一下,观察到仪表上的AT OIL闪了下,然后进入车间将车辆熄火,接上诊断仪查询故障码,还是最初的故障码。
当尝试再次启动车辆时,发现车辆已经无法启动,只是听到启动机有“哒哒哒”的声音。这下子故障虽然再现了,但技师认为可能是蓄电池亏电,或者是发电机不发电引起的。从仓库借用个新蓄电池,装上后却依旧无法启动。
老老实实地按照故障码进行检查,发现该故障码所指的继电器实际上是TCM的供电电源。
检查该继电器的线路均为良好,也未发现有松动的现象,取下来对继电器本身进行检查,静态测试与动态测试也均正常。此时便怀疑是否TCM本身内部有接触不良的现象存在,但由于本站没有该款车型的TCM,所以只得将继电器与TCM装车,试着用手去摇晃这2个部件进行试验,摇晃与拍打TCM,故障并没有出现,但当拍打继电器的时候,仪表上的AT OIL突然点亮,此时发动机立即熄火,而车辆无法再次启动。
到这时可以说故障部件终于被确定下来了,就是这个TCM的继电器内部有松动的地方,当经过颠簸路面时就会发生此故障现象。更换了一个继电器,故障排除。
故障总结:在口常维修中,当遇到一些故障时,必须遵循故障判断的逻辑,尤其当诊断仪已经有比较明确的故障码做参考时,千万不能忽视。
本次案例就因为维修技师凭经验从启动机“哒哒”声,得出蓄电池故障,从而走了弯路。
三包政策出台后对于我们维修工作也是一种考验,要在短时间内将车辆维修好,那么故障的判断就显得尤为重要了。
第三篇:4S店汽车维修个人总结(定稿)
精选范文:4s店汽车维修个人总结(共2篇)时间过的真快,xx年就这样过去了。在这半年时间里,在各位领导及同事的关心与帮助下,通过自己不断地努力学习,刻苦钻研,脚踏实地,基本完成各项本职工作。以下是上半年的总结:
一、在汽车保养方面,认真做好每项内容,确保万无一失。
在上半年的汽车保养中,严格按照保养单上的每一项内容,对汽车部件逐项检查。发现问题及时向领导汇报,并且与客户沟通,让客户满意。在保养之前,认真看清接车单上的内容,努力做到:不做错项目,不漏做某项内容。在保养过程中,特别对几个关键部件比如:放油螺丝,轮胎螺丝,机油滤芯做到按规定扭力进行。在保养之后,努力做到自检、互检、终检,不让一辆问题车开出车间。但是有时自己也有的粗心地方,在有些地方还是做不到位,比如点烟器检查出不工作时,由于没有立刻维修,就检查其他项目了,把之前的点烟器事情忘记了。导致车子开下去了,服务顾问问了我才想起来。所以在检查的时候特别要谨慎,逐项检查千万不能马虎。希望在以后的工作中改掉这样的坏习惯,确保万无一失。
二、在汽车维修方面,不断摸索,努力学习,刻苦专研提高维修技能。在上半年的汽车维修过程中,通过自己的努力对skd的车系有了更加深入的了解,在维修当中积累了不少经验。比如晶锐昊锐的仪表台拆装,第四代防盗钥匙、仪表、发动机电脑板的匹配,几种厂方隐藏功能的开通,以及判断电路方面的故障等等。经过这个半年的磨练发现自己有了一定进步,但是在汽车维修方面还是不够细心,不够耐心。有的时候把问题复杂化了,明明是一个保险丝的问题,却会想到发动机电脑板,有的时候知道是那个地方出的错,却偏偏查到另外一个地方去了。所以有时应该,先易后难,有条不紊,学序渐进,多问自己一个为什么,多走几种路子想想,说不定问题就能找出来。希望在以后的工作中,吸取经验教训,不断摸索,努力提高维修技能。
三、在css客户满意度方面,不断提高自身素质,提升客户满意度!
在上半年刚开始我们的css客户满意还算不错的,从低到高,分数是一直在往上升的趋势,这是靠大家的努力分不开的。但是在后来的月份,我们的分数不容乐观,似乎真的说不过去了。原因有很多,关键是从自身找原因。作为本人来讲,一名机电维修工,他的岗位职责是严格按照操作规范对客户车辆进行快速准确的维修,并进行总的检查,发现质量问题及时汇报。虽然很短两句话,但是真正做好做到位的没有几个,在正常的工作中,有没有按照操作规范去做,有没有及时准确的维修,有没有总的检查。这些都是存在的问题,如何解决还是靠自己的素质,靠自己的修养,真正的做到,服务在心中,质量在手中。希望在下半年我们能把客户满意度提升上去!
以上是我上半年的个人总结,希望在下半年有更好的表现。祝愿我们斯柯达售后在下半年产值突破680万,更加希望我们的客户满意度不断飙升!!
[4s店汽车维修个人总结(共2篇)]篇一:2013汽车4s店维修人员实习工作总结 工作总结
2013年在这一年的时间里,我对汽车维修服务站的整车销售、零部件供应、售后服务、维修以及信息反馈等有了一定的了解和深刻体会。
1.熟悉汽车修理环境、修理工具。为以后走上工作岗位积累一定的知识与经验
2.开拓我们的视野,增强专业意识,巩固和理解专业课程
[4s店汽车维修个人总结(共2篇)] 3.通过现场维修实习和企业员工的交流指导,理论联系实际,把所学的理论知识加以印证、深化、巩固和充实,培养分析、解决工程实际问题的能力,为后继专业知识的学习、课程设计和毕业设计打下坚实的基础。
从以开始到维修车间,跟我的师傅的微笑就给了我实习的以个良好的开始,在整个实习过程中我除了几次特殊情况外,每天都按时上班、下班,经常参加早会,跟大多师傅相处比较融洽,这次生产实习给了我个宝贵的人生经历,我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解,也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。在实习中我的理论同实践进行真实地接触,思维和现实有了结合点。这些都对我的观念起着或潜移默化或震撼的作用。我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的,并且需要进一步的再学习。对专业技能有较大的提高,所学所见都是肤浅的、粗略的。做事不够踏实沉稳。
2013.12.31 龚川瑜
篇二:汽车4s店维修人员实习工作总结
2011年7月,我在温州东风雪铁龙4s店进行电工实习。在这一 年的时间里,我对汽车维修服务站的整车销售、零部件供应、售后服务、维修以及信息反馈等有了一定的了解和深刻体会。
温州东风雪铁龙销售服务有限公司是一个拥有温州东风雪铁龙定点、配套直接提供的一流维修设备:举升机、轮胎动平衡机、车身校正架、烤漆房等,使用于维修业务的计算机网络。宽敞、整洁的业务接待大厅,宽敞的维修车间,设置24个标准工位充分满足维修作业的需要。规格齐全,优质纯正的配件是雪铁龙系列车辆运行的安全保证。温州东风雪铁龙销售服务有限公司是一个大型的四s店,销售服务的车型有富康、爱丽舍,赛纳,世嘉,萨拉毕加索,凯旋、c2,c4,c5,共九种车型
1.通过生产实习加深对汽车专业在国民经济中所处地位和作用的认识,巩固专业思想,激发学习热情。
2.熟悉汽车修理环境、修理工具。为以后走上工作岗位积累一定的知识与经验
3,开拓我们的视野,增强专业意识,巩固和理解专业课程
3.通过现场维修实习和企业员工的交流指导,理论联系实际,把所学的理论知识加以印证、深化、巩固和充实,培养分析、解决工程实际问题的能力,为后继专业知识的学习、课程设计和毕业设计打下坚实的基础。
布线
[4s店汽车维修个人总结(共2篇)]现在越高档的车,其电控部分越复杂,传感器越多,其线路非常繁多。在安装时要特别注意其走向和每条线束的用途。否则就会出现线束太短或过长等问题。这要求修车师傅对车的线路走向要非常熟悉。在接插线合时要特别注意观察对接两个插头孔的大小、孔位、颜色等特征。
装仪表和工作台
仪表总成的电路是现代集成电路,只需要将相应的插头插在上面即可。工作台上要安装空调风量控制口、负驾驶位置安全气囊和固定工作台的支架等部件。
实习收获及总结 总的来说这次实习给了我两个方面的收获:工作环境的适应与社交;理论与实践的结合。
从以开始到维修车间,跟我本家的师傅的微笑就给了我实习的以个良好的开始,在整个实习过程中我除了几次特殊情况外,每天都按时上班、下班,经常参加早会,跟大多师傅相处比较融洽,这次生产实习给了我个宝贵的人生经历,我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解,也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。在实习中我的理论同实践进行真实地接触,思维和现实有了结合点。这些都对我的观念起着或潜移默化或震撼的作用。从这次实习中,我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的,并且需要进一
步的再学习。但这短短的3周实习时间远远不能够对一个行业做深入地了解,对专业技能有较大的提高,所学所见都是肤浅的、粗略的。实习中也让我对自己的众多不足有了一个清洗的认识:做事不够踏实沉稳,社交能力有较大的提升空间,专业英语不够扎实
第四篇:4S店汽车维修个人总结
4S店汽车维修个人总结
时间过的真快,XX年就这样过去了。在这半年时间里,在各位领导及同事的关心与帮助下,通过自己不断地努力学习,刻苦钻研,脚踏实地,基本完成各项本职工作。以下是上半年的总结:
一、在汽车保养方面,认真做好每项内容,确保万无一失。
在上半年的汽车保养中,严格按照保养单上的每一项内容,对汽车部件逐项检查。发现问题及时向领导汇报,并且与客户沟通,让客户满意。在保养之前,认真看清接车单上的内容,努力做到:不做错项目,不漏做某项内容。在保养过程中,特别对几个关键部件比如:放油螺丝,轮胎螺丝,机油滤芯做到按规定扭力进行。在保养之后,努力做到自检、互检、终检,不让一辆问题车开出车间。但是有时自己也有的粗心地方,在有些地方还是做不到位,比如点烟器检查出不工作时,由于没有立刻维修,就检查其他项目了,把之前的点烟器事情忘记了。导致车子开下去了,服务顾问问了我才想起来。所以在检查的时候特别要谨慎,逐项检查千万不能马虎。希望在以后的工作中改掉这样的坏习惯,确保万无一失。
二、在汽车维修方面,不断摸索,努力学习,刻苦专研提高维修技能。
在上半年的汽车维修过程中,通过自己的努力对skd的车系有了更加深入的了解,在维修当中积累了不少经验。比如晶锐昊锐的仪表台拆装,第四代防盗钥匙、仪表、发动机电脑板的匹配,几种厂方隐藏功能的开通,以及判断电路方面的故障等等。经过这个半年的磨练发现自己有了一定进步,但是在汽车维修方面还是不够细心,不够耐心。有的时候把问题复杂化了,明明是一个保险丝的问题,却会想到发动机电脑板,有的时候知道是那个地方出的错,却偏偏查到另外一个地方去了。所以有时应该,先易后难,有条不紊,学序渐进,多问自己一个为什么,多走几种路子想想,说不定问题就能找出来。希望在以后的工作中,吸取经验教训,不断摸索,努力提高维修技能。
三、在css客户满意度方面,不断提高自身素质,提升客户满意度!
在上半年刚开始我们的css客户满意还算不错的,从低到高,分数是一直在往上升的趋势,这是靠大家的努力分不开的。但是在后来的月份,我们的分数不容乐观,似乎真的说不过去了。原因有很多,关键是从自身找原因。作为本人来讲,一名机电维修工,他的岗位职责是严格按照操作规范对客户车辆进行快速准确的维修,并进行总的检查,发现质量问题及时汇报。虽然很短两句话,但是真正做好做到位的没有几个,在正常的工作中,有没有按照操作规范去做,有没有及时准确的维修,有没有总的检查。这些都是存在的问题,如何解决还是靠自己的素质,靠自己的修养,真正的做到,服务在心中,质量在手中。希望在下半年我们能把客户满意度提升上去!
以上是我上半年的个人总结,希望在下半年有更好的表现。祝愿我们斯柯达售后在下半年产值突破680万,更加希望我们的客户满意度不断飙升!!
第五篇:4s店汽车维修配件管理制度
配件管理制度
目的
为了加强对采购入库零件的规范化管理,确保购进零件数量与质量合格,价格合理,做到零件入库管理的有序化,规范化。
岗位职责零件部主管
1.贯彻落实公司各项规章制度,执行公司集团各项业务规定;
2.组织制定本部门的工作计划,负责本部门行政,业务,经营管理,全面完成公司下达的各项任务;
3.做好配件的计划,采购,出库,保管和索赔工作,经常核查现有管理实施情况,针对存在问题,提出有效解决措施;
4.组织及时采购生产车间所需零件,做到按时,保质,价优将零件购进; 5.协调部门之间,部门与客户之间的关系,要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题;
6.掌握市场情况,建立零件网络,了解车间,服务顾问的需求,做好服务工作;
7.负责组织仓库管理员做好库存盘点工作,定期与财务核对;
8.组织部门的相关培训,增强部门的整体业务水平,提高工作效率; 9.加强团队建设,关心员工,提高部门人员的凝聚力。
采购员
1.严格遵守公司各项规章制度,执行公司集团的有关部门业务规定; 2.熟悉工作业务,熟悉掌握配件市场价格,能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表,并及时向部门主管反馈有关部门信息;
3.严格把质量关,不以次充好,确保采购配件,材料的质量合格,价格合理;
4.不得利用职务之便搞非法交易,以权谋私,不准受贿或索取回扣,不准从事任何有损公司的活动,一经核实,公司将严肃处理; 5.对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购,不得拖延; 6.严格遵守公司财务制度,提高业务水平。
零件管理员
1.遵守公司各项管理制度,坚守工作岗位,工作细致,扎实; 2.熟悉业务,对库存零件实行电脑管理,操作;
3.有效利用仓库空间,对零件实行“全货位系统”(即所有的配件都有仓位号),保持仓库配件摆放整齐,整洁;
4.严格执行物,料入库验收制度,对采购入库的配件要核查包装,质量,数量与购货发票进行核对确认;
5.按照年,季,月度对仓库作大,中,小范围的盘点,做到帐物一致,合理库存,对积压配件提出意见,并及时上报;
6.零件部出库凭维修工单,出库单,出库通知领用,坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则; 7.每天对出,入库的配件进行统计,妥善保管所有原始凭证,以便财务进行核销;
8.确保仓库安全,注意防火、防盗、防潮、防尘;未经批准,严禁非仓库人员进入;
9.零部件出入库做到“先进先出”原则;
10.严守公司保密制度,不得泄露商业机密。
计划员
1.根据零件的实际库存,结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划;
2.定期分析零件的库存结构,掌握仓库常备件情况,出入库动态; 3.及时跟进零件订购的到货,做好订购配件的到货情况;
4.制定盘点计划,并对盘点差异进行复核,分析差异的原因;
5.做好配件每日、每周、每月的订货计划,合理控制库存,杜绝滞销零件积压库存,发现积压及时上报,并采取积极有效的方式进行处理;配件部工作管理
制定配件计划
1.1根据前6个月配件出库频率,确定每个配件的库存上下限基本数值; 1.2根据维修业务季节性变化等因素,调整库存上下限数值;
1.3 配件计划员根据配件库存情况,参考库存下限数量,制定配件进货计划;
1.4 配件主管审核配件进货计划后,将配件进货计划发给供货商;
配件采购管理
1.1对于供货商要求先付款后发货的,要及时与财务沟通,按照相关流程申请付款;
1.2.配件进货计划发给供应商后,应及时跟进供货商的配送情况; 1.3对于供货商不能正常发货的配件,应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货,无法调货时,应及时通知前台和车间;
1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购,也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购;
1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购,货比登记表必须存档保存;
1.6定点供应商无法供应的零星配件,必须经过三家以上非定点供应商货比后采购;
1.7采购的配件价格较高,有无法找到一家以上的配件供应商时,应请财务人员参加谈价;
1.8从集团定点供应商采购的材料,采用月结,月结要求参照相关采购制度;
1.9从不能月结的供应商货比采购的材料,在材料正常出库后,采购员应一周内办理报销手续;
客户车辆配件订购制度
1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分:正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类;
1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件,服务顾问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部,由配件部负责向
供应商下达采购清单
1.维修车辆所需更换的零件,拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称,班组与配件部人员在报价单上签字,避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生,报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的,责任由报价经手人承担;
1.4经保险公司核赔的零件项目,保险业务员将需更换的零件填写在《配件采购申请单》上并确认核实签字,及时交配件部办理订货业务和确定订货时间;
1.5保修车辆订购零件可免交定金,保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购;
1.6对于特殊零件订购,如车钥匙、喷漆件等,需把供应商所需的必要文件,像:发动机拓号等,交给配件部,由配件部负责寄给供应商; 1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写(如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额)并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息,便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作,服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间,防止推卸责任情况出现;
1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后,在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装,不在厂的定件车辆,每天由配件部专人更新到货信息,通过OA系统发到各部门,服务顾问应及时通知车主来店更换,并做好客户来店更换的接待工作,如定货的服务顾问休假时,则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进;
1.9需订货而不在厂等件的车辆,必须一律交付该零件成本价的定金(具体和财务,前台沟通定),减少客户订货后不到店更换的情况发生,避免造成呆滞库存产生,客户未交定金或不足公司规定定金额的订单,如在半年内未能出库的,从第7个月开始为呆滞库存;
1.10零件部订购单统一使用一式四联,即:一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户,对于需交定金的零件,在收银员收到定金后,在四联单上分别盖“已收定金”,配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购; 1.11经班组,检修故障的车辆零件订购,由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的,又不能退货零件,责任由车间内部自行解决;
1.12由于零件质量问题造成返工车辆,车间技术小组评定出具检查报告,将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔,零件费用由供货方负责赔付; 1.13配件部每月核对订单到货领用情况,根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理,统计未领用配件的车辆数据及责任人,服务顾问申购的零件在6个月内未能销售,配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理,请领导监督解决
配件验收入库管理
1.1供货商配送的零件到库后,零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查,根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确; 1.2发现零件包装或外观有损坏时,必须立即拍照以备查验;
1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时,有配件主管负责与供货商沟通解决;
1.4初步入库检验合格后,车间领用时发现零件存在质量问题时,有配件主管负责与供货商解决;
1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题,按工作失误予以警告;
1.6零件管理员对货物外观,包装和品质进行目视确认,如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定,杜绝假冒伪劣零件入库;
1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理,严重时终止与该供货商的业务往来;
1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续; 1.9不能月结的配件办理入库后,三日内要办理报销手续;
1.10月结供应商的配件,应在规定的付款时间前完成与供应商对账,并将结算单据交财务部申请付款;
1.11货物入库后按货物摆放要求上架,不能随意摆放在地上、通道内。配件出库管理